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一、當(dāng)前系統(tǒng)問(wèn)題
目前的丁辛醇裝置羰基合成反應(yīng)器丙烯流量控制系統(tǒng)在實(shí)際生產(chǎn)中一直使用固定合成氣流量,調(diào)節(jié)丙烯流量來(lái)調(diào)整反應(yīng)器一氧化碳濃度。在正常操作時(shí)AR301/302通過(guò)比值控制器FY102與丙烯流量控制器FIC206進(jìn)行串級(jí)控制,(其中FY102為原料丙烯、合成氣流量的比值),由于系統(tǒng)滯后時(shí)間較長(zhǎng)(15分鐘左右),調(diào)節(jié)后的丙烯流量或偏大或偏小,導(dǎo)致一氧化碳濃度偏離給定值較大,(例如,AR301/302給定值為2.5,實(shí)際AR301/302值經(jīng)常超過(guò)3.5或低于2.0),該串級(jí)系統(tǒng)無(wú)法正常投用,經(jīng)常采用手動(dòng)調(diào)節(jié)。實(shí)踐表明,手動(dòng)操作也不能很好的達(dá)到工藝要求,系統(tǒng)經(jīng)常產(chǎn)生波動(dòng)。受到干擾后長(zhǎng)時(shí)間不能穩(wěn)定下來(lái),影響了反應(yīng)器平穩(wěn)運(yùn)行和丁醛收率。
二、系統(tǒng)難控原因分析
一氧化碳濃度AR301/302是羰基合成反應(yīng)裝置比較重要的參數(shù),幾乎所有的羰基合成反應(yīng)裝置對(duì)這對(duì)參數(shù)的控制都存在一定的問(wèn)題。這是因?yàn)轸驶铣煞磻?yīng)環(huán)節(jié)經(jīng)常發(fā)生的干擾和較大的時(shí)滯,同時(shí)裝置通道長(zhǎng),在線檢測(cè)儀表時(shí)間滯后較大,更加大了這個(gè)系統(tǒng)的時(shí)滯。初步估計(jì)這一系統(tǒng)純滯后時(shí)間 為30分鐘左右,而丙烯和合成氣的反應(yīng)過(guò)程是一個(gè)化學(xué)變化過(guò)程,這就決定了該系統(tǒng)時(shí)間常數(shù)T不會(huì)太大,從而使得

遠(yuǎn)大于1,實(shí)踐證明對(duì)于 >0.6的系統(tǒng),PID調(diào)節(jié)器就已經(jīng)不能很好的控制了。對(duì)于 >1的系統(tǒng)PID控制算法就幾乎無(wú)能為力了。
綜合上述分析可見(jiàn),丁辛醇裝置羰基合成反應(yīng)器丙烯流量之所以成為一個(gè)難控環(huán)節(jié)的原因有兩點(diǎn):一是裝置特性的原因,即復(fù)雜的大時(shí)滯強(qiáng)干擾系統(tǒng);二是DCS的所用的控制算法的原因,即在于使用的算法是PID控制算法,PID對(duì)于大時(shí)滯強(qiáng)干擾的環(huán)節(jié)的控制能力較差。
第一個(gè)原因是客觀存在,工藝上不能做任何改變,所以要解決羰基合成反應(yīng)器一氧化碳濃度的控制問(wèn)題,只能從克服第二個(gè)原因,即要換一個(gè)較好的控制方法入手。
三、DCS中控制算法存在的問(wèn)題
目前工業(yè)過(guò)程控制中應(yīng)用的控制器,絕大多數(shù)是40年代形成的經(jīng)典的PID調(diào)節(jié)器及其變種,這種控制器的設(shè)計(jì)思想是在線性思維框架中形成的,盡管在很多場(chǎng)合能夠保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性,但是常常難以保證控制精度,參數(shù)適應(yīng)性差,難以對(duì)付未知強(qiáng)非線性和強(qiáng)擾動(dòng)的作用。60年代以后,以被控對(duì)象的數(shù)學(xué)模型為基礎(chǔ)的現(xiàn)代理論(先進(jìn)控制技術(shù))得到很大發(fā)展,但是由于大量實(shí)際對(duì)象給不出合適的數(shù)學(xué)模型,所以現(xiàn)代控制理論在許多應(yīng)用的場(chǎng)合遇到了困難。70年代以后出現(xiàn)的“自校正控制”、 “模糊控制”、 “預(yù)測(cè)控制”以及利用“神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)”形成的控制、“智能控制”、 “專家系統(tǒng)”等方法,試圖解決對(duì)模型依賴問(wèn)題。但實(shí)質(zhì)上仍沒(méi)有擺脫模型框架的束縛,有時(shí)還要用到建模、系統(tǒng)辨識(shí)等手段,這些方法的一個(gè)重要缺欠是控制方法比較復(fù)雜,不能適應(yīng)未知非線性變化,不能抑制不確定強(qiáng)干擾,通用性差,所以其應(yīng)用范圍仍受到很大限制。
DCS引進(jìn)我國(guó)后的近三十年的實(shí)踐,使人們逐漸發(fā)現(xiàn),應(yīng)用的結(jié)果與原來(lái)購(gòu)置DCS的希望目標(biāo)相差甚遠(yuǎn)。DCS的控制算法中,雖然包括所謂先進(jìn)控制算法。但在煉油、化工、電力等行業(yè),除一些簡(jiǎn)單裝置外,用DCS實(shí)現(xiàn)先進(jìn)控制的為數(shù)甚少。歸結(jié)原因,就是因?yàn)橄冗M(jìn)控制的基礎(chǔ)是裝置基本環(huán)節(jié)的閉環(huán)穩(wěn)定自動(dòng)控制,這就要求裝置應(yīng)該實(shí)現(xiàn)閉環(huán)自動(dòng)控制的環(huán)節(jié)都實(shí)現(xiàn)閉環(huán)。但是對(duì)于一些復(fù)雜的裝置而言,就目前DCS的控制策略而言,是很難做到的。其原因在于,目前DCS的最基本的單元控制環(huán)節(jié),仍然采用的是經(jīng)典的PID控制算法。半個(gè)世紀(jì)的實(shí)踐證明PID控制器是一個(gè)很好的控制器,它在系統(tǒng)控制中功勞卓著。但隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,生產(chǎn)裝置愈來(lái)愈大型化、復(fù)雜化,而且技術(shù)性能越來(lái)越高,因而出現(xiàn)了許多非線性、時(shí)變、大時(shí)滯、強(qiáng)耦合等環(huán)節(jié),而且大的干擾還經(jīng)常發(fā)生。對(duì)付這樣的被控對(duì)象,PID調(diào)節(jié)器就顯得無(wú)能為力了。然而,現(xiàn)代控制理論方法和經(jīng)典PID都存在著許多優(yōu)點(diǎn),這些精華不應(yīng)該被拋棄。所以設(shè)計(jì)一種兼有現(xiàn)代控制理論與經(jīng)典PID理論的優(yōu)點(diǎn),又適應(yīng)復(fù)雜系統(tǒng)優(yōu)化控制要求的新型控制方法,就提到自動(dòng)控制工作者的研究日程上來(lái)了。
實(shí)踐和理論都證明了無(wú)模型控制方法就是一種這樣的方法。
四、無(wú)模型控制方法的特點(diǎn)及功能
我們用無(wú)模型控制方法對(duì)丁辛醇裝置羰基合成反應(yīng)器丙烯流量控制系統(tǒng)進(jìn)行了改造,取得了成功,之所以成功是因?yàn)闊o(wú)模型控制方法具有一系列的特點(diǎn),它們是:
1、 它是建模與控制一體化的產(chǎn)物;即邊控制邊建模,再控制再建模,如此繼續(xù)下去,即可使系統(tǒng)達(dá)到設(shè)定值并實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定;
2、 它是突破PID線性框架的一種非線性控制方法;
3、 它是由“功能組合”途徑設(shè)計(jì)出來(lái)的以現(xiàn)場(chǎng)的需求為導(dǎo)向的控制器;
4、 它實(shí)現(xiàn)了結(jié)構(gòu)自適應(yīng),所以適應(yīng)能力強(qiáng);
5、 它已把智能推理算法化,所以它不同于一般的智能控制方法。
無(wú)模型控制方法具有以下功能:
1、可以對(duì)時(shí)滯不超過(guò)半小時(shí)的大時(shí)滯系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定閉環(huán)控制。
2、可以對(duì)時(shí)變系統(tǒng)進(jìn)行閉環(huán)穩(wěn)定控制,而控制器的參數(shù)僅需少量改變或不需改變。
3、對(duì)于強(qiáng)耦合系統(tǒng),不需解耦就可實(shí)現(xiàn)閉環(huán)穩(wěn)定控制。
4、具有克服未知強(qiáng)干擾的能力。
五、技術(shù)方案
(一)控制方案
根據(jù)原DCS控制方案,羰基合成反應(yīng)器出口一氧化碳濃度AR301/302與丙烯流量控制器FIC206形成串級(jí)控制,AR301/302做為主回路控制點(diǎn),F(xiàn)IC206做為副回路控制點(diǎn),把丙烯壓力,反應(yīng)器溫度,反應(yīng)器進(jìn)料流量作為前饋值,通過(guò)無(wú)模型控制系統(tǒng)進(jìn)行控制,把控制信號(hào)送給DCS,經(jīng)DCS判斷后作用到執(zhí)行機(jī)構(gòu),控制丙烯進(jìn)料的閥位開(kāi)度。
DCS反應(yīng)器流程如下圖所示:

使用無(wú)模型控制算法代替?zhèn)鹘y(tǒng)的PID算法,使丙烯流量調(diào)節(jié)閥及時(shí)地根據(jù)反應(yīng)器要求的一氧化碳濃度進(jìn)行串級(jí)控制,能夠克服原控制系統(tǒng)的時(shí)間滯后現(xiàn)象,使羰基合成反應(yīng)器運(yùn)行平穩(wěn),提高丁醛收率。
對(duì)于冬天檢測(cè)儀表AR301/302測(cè)量不準(zhǔn)確的問(wèn)題,可以考慮采用軟儀表的方法,將采集的數(shù)據(jù)用采用的數(shù)據(jù)進(jìn)行修正,保證測(cè)量數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確。
控制原理如下圖:

丁辛醇裝置羰基合成反應(yīng)器丙烯流量無(wú)模型改造系統(tǒng)并沒(méi)有改變?cè)械挠布O(shè)備,只是用無(wú)模型控制算法代替了原有DCS的PID控制算法,利用無(wú)模型控制算法克服大時(shí)滯、克服強(qiáng)干擾、克服時(shí)變等功能對(duì)控制回路進(jìn)行控制,保證被控系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)閉環(huán)穩(wěn)定運(yùn)行。
安全保障措施
為了保證系統(tǒng)安全平穩(wěn)進(jìn)行,在無(wú)模型控制器系統(tǒng)和DCS端同時(shí)采取相應(yīng)的安全措施,確保系統(tǒng)萬(wàn)無(wú)一失。
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利用DCS提供的功能,在DCS上組態(tài)切換功能和操作界面,當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí),自動(dòng)切回DCS自動(dòng)控制或手動(dòng)控制:
(1)、生產(chǎn)出現(xiàn)異常情況,超出無(wú)模型控制系統(tǒng)的適應(yīng)范圍;
(2)、DCS判斷無(wú)模型控制系統(tǒng)計(jì)算錯(cuò)誤;
(3)、正常無(wú)模型控制系統(tǒng)向DCS傳遞的數(shù)據(jù)中,有一路看門(mén)狗信號(hào),DCS用于判斷無(wú)模型控制系統(tǒng)的死機(jī)、掉電等情況;
(4)、任何情況下,操作人員可切換到手動(dòng)或DCS控制狀態(tài)。
六、 無(wú)模型控制系統(tǒng)實(shí)際應(yīng)用效果
丁辛醇裝置羰基合成反應(yīng)器丙烯流量控制系統(tǒng)用無(wú)模型控制方法改造后,控制效果得到了明顯的改善。系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)了閉環(huán)穩(wěn)定,改造前所定的目標(biāo)是:保證羰基合成反應(yīng)器一氧化碳濃度在給定值的±0.25vol范圍內(nèi),同時(shí)保證年投用率達(dá)95%。現(xiàn)在應(yīng)用的效果遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)了這一目標(biāo),羰基合成反應(yīng)器一氧化碳濃度經(jīng)常在給定值的±0.15vol范圍內(nèi)運(yùn)行。
下面給出的是無(wú)模型控制方法投用前24小時(shí)和投用后24小時(shí)控制效果現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際記錄圖:

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