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      基于臺達CT2000變頻器熱冷可逆軋機電控改造方案設(shè)計

      中達電通股份有限公司
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      陜西科技大學(xué)           陳景文   

      摘  要:介紹了對陜西省寶雞市某軋鋼廠原軋機電氣控制系統(tǒng)的改造方案,通過用臺達CT2000系列變頻器替換原系統(tǒng)的旋轉(zhuǎn)變流機組,克服了原系統(tǒng)設(shè)備多、體積大、費用高、效率低等缺點,獲得了良好的控制效果及經(jīng)濟效益。

      關(guān)鍵詞:軋鋼機            電氣控制              改造方案設(shè)計  

      Abstract: This article describes the Baoji City in Shaanxi Province in a former mill rolling mill electrical control system transformation program, by using a Delta CT2000 series inverter to replace the original system of rotation converter unit, to overcome the original system equipment and large volume, high cost , low efficiency, get a good control effect and economic benefits.

      Keywords:  Rolling machine   Electrical control     Design of rehabilitation programs

      1原軋機設(shè)備簡述

      本軋機是用來把高碳鋼從一塊熱板軋成一個冷軋的帶圈,并且能以2重或4重輥型進行工作。主傳動電機是通過一個傳送比為2的齒輪箱同支承輥或工作輥連接,電動機的速度從零速到基速是調(diào)節(jié)發(fā)電機的輸出直流電壓值來變動的,而基速至最高速則是通過提高輸出頻率(即超過基頻頻率)來實現(xiàn)的。在進行熱軋時,可以用2重或4重,而且只使用主傳動機構(gòu),兩個圈卷機不運轉(zhuǎn),位于主傳動電動機和支承工作輥之間的變速箱有兩種速率,高速時6:4:1,低速時12:8:1。在進行冷軋時軋機通常處于4重情況,使用6:4:1的比率的齒輪傳動。圈取機的傳動與此相同,每個驅(qū)動裝置由一個發(fā)電機和電動機機組組成,用兩個電動機目的是為了方便的調(diào)節(jié)可控張力的調(diào)節(jié)的范圍,在低張力范圍,把一個電動機脫離連接,而兩個連接在一起的電動機被供高張力范圍使用。電動發(fā)電機組由三個傳動發(fā)電機組成,它們分別給主傳動裝置、左、右圈取機供電。全部發(fā)電機組由一個三相感應(yīng)電動機驅(qū)動。系統(tǒng)如圖1所示。

      圖1 原軋機電控系統(tǒng)

      2軋機電氣系統(tǒng)改造方案

      2.1原軋機的技術(shù)數(shù)據(jù):

         主傳動電動機:一臺,SC06/2020型350V,686A,400/1200轉(zhuǎn)/分;

         圈取傳動電動機:四臺,CF2805型250V,168A,1000/1250轉(zhuǎn)/分;

         主傳動電機工作車速:250米/分;

         寸動引帶速度:25米/分。

      2.2傳動系統(tǒng)的改造方案[1]

      原控制系統(tǒng)采用的是旋轉(zhuǎn)變流機組供電的直流調(diào)速系統(tǒng)是屬于五六十年代的產(chǎn)品,該方式設(shè)備多、體積大、費用高、效率低、運行噪音大、維護不方便、輸出回路采用分離元件作的模擬控制,控制精度差,無法實現(xiàn)智能化控制,對于軋鋼機的控制系統(tǒng)主軋鋼機、卷饒機、開卷機在工作時是個時變的,非線性的,采用模擬控制方法非常不便。

      改造后系統(tǒng)采用臺達CT2000系列變頻器,CT2000系列變頻器支持DEB,在軋機工作過程中如果出現(xiàn)緊急制動時方便能量在直流母線上饋送,而且其支持多種總線通訊協(xié)議,適用于惡劣的工作環(huán)境,控制裝置使用交流380V的3相標準交流輸入電壓,提供SPWM輸出電壓,可用于交流電機的調(diào)速控制,其具有眾多優(yōu)點:

      (1)裝置可以實現(xiàn)復(fù)雜的控制算法,這是簡單模擬技術(shù)無法實現(xiàn)的;

      (2)標準軟件模塊與可組態(tài)的軟件控制電路相結(jié)合;

      (3)通過串行線路,可其他裝置或主機通訊;

      (4)再生控制功能,可以通過組建公共直流母線的運行方式,在公共直流區(qū)接入制動電阻,方便軋機快速往復(fù)工作的需要;

      (5)發(fā)生故障時,人機接口便自動顯示報警,同時自動保護停機。

      2.2.1主軋機的控制

      主軋機的控制采用恒轉(zhuǎn)矩控制方式,將原來的變流旋轉(zhuǎn)機組控制直接改為用一臺CT2000變頻器拖動交流電動機來實現(xiàn)。由于負載較重,所以在工作過程中上升時采用一個S斜坡函數(shù)發(fā)生器這一模塊來實現(xiàn)給定積分器的功能,使實際加到速度環(huán)的輸入信號是一個平穩(wěn)上升的斜坡信號,改變給定積分器的積分時間即可改變斜坡信號的上升斜率。

      2.2.2可逆軋機的控制

      可逆軋機有兩個相同的卷筒,根據(jù)軋制方向能起卷取和開卷作用,兩組傳動裝置是相同的,只是在卷取和開卷時的操作方法上有所不同。帶鋼的張力控制可分為間接張力控制和直接張力控制。

      間接張力就是充分利用CT2000豐富的內(nèi)部模塊,把卷取或開卷的線速度給定、張力給定信號轉(zhuǎn)換成電機的電流和轉(zhuǎn)矩控制信號,以達到恒張力的控制的目的。

      直接張力控制是用實測張力作為反饋信號,與給定信號相比較,用張力調(diào)節(jié)器,組成張力閉環(huán)對張力進行調(diào)節(jié)。從理論講直接張力控制系統(tǒng)是在轉(zhuǎn)速閉環(huán)基礎(chǔ)上套上一個張力環(huán),組成雙閉環(huán)系統(tǒng)。但是比一般的系統(tǒng)復(fù)雜,主要表現(xiàn)在以下幾個方面:卷徑和轉(zhuǎn)動慣量均為變參數(shù);張力矩在雙閉環(huán)系統(tǒng)的設(shè)計中,負載力矩是外部擾動,但在軋鋼系統(tǒng)中張力是系統(tǒng)輸出量,張力矩是系統(tǒng)內(nèi)部固有的反饋量。當考慮張力矩時,轉(zhuǎn)速環(huán)的設(shè)計不能按一般的雙閉環(huán)設(shè)計方法;卷取開卷機與主軋機間的帶鋼的動力學(xué)特性及數(shù)學(xué)模型都較復(fù)雜,在動態(tài)過程中帶鋼的張力與動態(tài)速變存在一個時間滯后的關(guān)系,其參數(shù)是變量。故我們采用間接張力控制的方法,通過前向通道把在一定的卷徑、張力給定下需要的電機轉(zhuǎn)矩計算出來,再把它轉(zhuǎn)換成特定磁通下的電流給定值輸出,同時檢測張力值,把張力偏差經(jīng)張力調(diào)節(jié)器計算后再折算成實際卷徑下的調(diào)節(jié)張力矩加到前面的力矩上,對張力進行調(diào)節(jié)。這種控制方法實際上也是直接控制電機的力矩,通過控制力矩來實現(xiàn)對張力的控制。由于由前向通道輸出的轉(zhuǎn)矩值是經(jīng)過補償?shù)姆椒ㄓ嬎愠鰜淼谋容^精確的值,它能夠基本保持張力恒定。再加上直接張力控制環(huán)的調(diào)節(jié)作用,以達到張力的精確控制。

      動態(tài)補償:在實際運行中常有加、減速的,如單靠張力調(diào)節(jié)器進行調(diào)節(jié),可能會因調(diào)節(jié)不及時造成張力波動,這就要求在加速過程中為了保持張力不變,電磁轉(zhuǎn)矩中應(yīng)該附加負的動態(tài)轉(zhuǎn)矩以補償需要放出的能量;在減速中則應(yīng)附加正的動態(tài)轉(zhuǎn)矩以補償卷繞機構(gòu)慣性所吸收的能量。

      3控制系統(tǒng)組成及功能實現(xiàn)[2]

      五臺臺達變頻裝置通過軟件組態(tài),由西門子S7-300PLC 進行速度設(shè)定、張力設(shè)定,運行程序控制及各種連鎖順序操作等。輸入和參數(shù)修改通過一臺西門子的OP270操作屏來完成。五臺變頻調(diào)速裝置采用公共直流母線的接法,通過內(nèi)部電氣連接和軟件使五臺裝置成為一個整體。S7-300與變頻調(diào)速器、OP270操作屏組成現(xiàn)場總線控制網(wǎng)絡(luò),協(xié)議采用RS485,完成整個軋機操作控制,,控制系統(tǒng)組態(tài)圖如圖2所示。

      圖2  改造后的軋機控制系統(tǒng)

      本系統(tǒng)主要有以下幾部分:

      (1)軋機、開卷機、卷取機分別由五臺交流電動機拖動,由臺達公司生產(chǎn)的VFD-CT2000系列高性能矢量型變頻器輸出來控制電機;

      (2)為達到所規(guī)定的張力范圍,開卷機及卷取機分別有兩臺電機組成,這兩臺的變頻裝置采用公共直流母線的方式通過內(nèi)部電氣連接和軟件配合使兩臺裝置成為一個控制整體,通過速度反饋實現(xiàn)轉(zhuǎn)矩控制;

      (3)軋機的速度給定,寸動速度、張力大小可直接在操作屏進行調(diào)節(jié);

      (4)在速度變換的過程中可自動進行慣性補償,補償量可在操作屏上進行設(shè)置;

      (5)在操作屏上實時顯示線速度,電機電流,張力值。壓下噸位顯示;

      (6)當帶材斷裂,有警鈴工作,電機自動停止運行。

      4所選用的變頻器應(yīng)用設(shè)置及說明

      4.1變頻器的接線結(jié)構(gòu)圖

      為實現(xiàn)上述功能,所選用的五個傳動點變頻器接線結(jié)構(gòu)如圖3所示。

      圖3 五個傳動點的電氣連接示意圖

      4.2變頻器主要參數(shù)設(shè)置[3]

      為實現(xiàn)上述的控制功能,對變頻器的主要參數(shù)設(shè)置如下,由于篇幅限制,本次只列出部分主要的參數(shù),如附表所示。

      附表  變頻器參數(shù)表

      參數(shù)名稱

      設(shè)置要求

      實際輸出頻率比例增益系數(shù)

      60

      控制模式

      2(轉(zhuǎn)矩控制)

      速度模式控制選擇

      3: FOCPG(感應(yīng)電機 磁場導(dǎo)向向量控制+編碼器)

      負載選擇

      1:重載

      頻率指令來源設(shè)定

      1:由通訊RS485 輸入

      運轉(zhuǎn)指令來源設(shè)定

      2:通訊RS-485

      運轉(zhuǎn)方向選擇

      1:禁止反轉(zhuǎn)

      頻率指令來源設(shè)定

      1:由通訊RS485 輸入

      最高操作頻率

      65

      第一加速時間設(shè)定

      15

      S 加速起始時間設(shè)定1

      10

      加減速及S 曲線時間單位

      1:單位0.1 秒

      緊急或強制停機的減速方式

      1:依照第一減速時間

      編碼器(Encoder) 種類選擇

      1:ABZ

      編碼器(Encoder)每轉(zhuǎn)脈波數(shù)

      800

      編碼器(Encoder)輸入型式設(shè)定

      1:A/B 相脈波列A 相超前B 相90 度為正轉(zhuǎn)

       

      5改造后運行效果

      經(jīng)過改造后,軋機系統(tǒng)可以去掉一個420馬力電機,一臺240kW的發(fā)電機,四個84kW的發(fā)電機,節(jié)能效果非常明顯,一年可節(jié)約電費將近二十萬元。本套系統(tǒng)于2011年11月投入使用,經(jīng)實際驗證,其控制方法簡單、體積小、精度高,各項性能指標均達到或優(yōu)于用戶的要求,是一個值得推廣的老系統(tǒng)改造方法。

      作者簡介

      陳景文 男,陜西科技大學(xué)副教授,陜西科達電氣有限公司總工程師,主要研究方向為電力電子與運動控制。

      參考文獻

      [1] 陳伯時.電力拖動自動控制系統(tǒng)[M].北京:機械工業(yè)出版社,2010.

      [2] 廖常初.S7-300/400 PLC應(yīng)用技術(shù) [M].北京:機械工業(yè)出版社,2012.

      [3] 中達電通股份有限公司.臺達CT2000變頻器使用手冊[Z].2010.

       


       
       
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