
長城潤滑油分公司是中國石化潤滑油公司下屬最大的專業(yè)潤滑油生產(chǎn)企業(yè),隨著生產(chǎn)規(guī)模的不斷擴(kuò)大,對油品包裝的速度和精度以及生產(chǎn)管理的信息化都提出了更高的要求。因此為了滿足這些需要,我們?yōu)樾律a(chǎn)線的控制部分進(jìn)行了全新的設(shè)計。現(xiàn)就其中有代表性的灌裝機(jī)控制系統(tǒng)和整條生產(chǎn)線工業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計情況介紹如下。
2 灌裝機(jī)控制系統(tǒng)的設(shè)計
2.1 工藝要求
為了能夠滿足多品種、高精度的快速生產(chǎn),生產(chǎn)工藝上給我們提出了如下的要求:
(1) 要在滿足灌裝精度高于0.5%的前提下能夠達(dá)到最快每分鐘80桶的灌裝速度;
(2) 整條生產(chǎn)線能夠適應(yīng)從1~5立升容積包裝的灌裝,并且可以單桶灌裝,使油品在切換時的損失降到最低;
(3) 要具有較高的機(jī)動性、適應(yīng)性,使設(shè)備換型的時間最短并且操作簡便;
(4) 要求具有根據(jù)產(chǎn)品溫度來自動調(diào)整灌裝量的功能,操作自動化程度高;
(5) 具有網(wǎng)絡(luò)功能,將生產(chǎn)線各臺設(shè)備聯(lián)網(wǎng)后可進(jìn)行集中監(jiān)控,并且可以與生產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行連接,以提高生產(chǎn)及設(shè)備的管理效率;
(6) 保證在油品灌裝過程中沒有泄漏和外濺的現(xiàn)象,符合HSE體系的環(huán)保要求。
2.2 控制系統(tǒng)的硬件組成
(1) 為達(dá)到工藝上提出的要求,在與機(jī)械設(shè)計配合的基礎(chǔ)上,我們對電氣及自控方面提出了如下的方案:
為了滿足灌裝精度和速度的要求,在灌裝部分,我們采用了以司服電機(jī)作為主電機(jī)的定容式灌裝設(shè)計,因為司服電機(jī)控制系統(tǒng)具有控制精度高、速度快、穩(wěn)定和調(diào)整設(shè)定方便等特點。而在容器灌裝前后的輸送部分采用了直線式設(shè)計;傳送帶部分采用了變頻調(diào)速控制;并且設(shè)計了一套自動的滑動分桶器,與傳動帶配合來達(dá)到將灌裝后的半成品與空容器快速分開并將其帶離灌裝機(jī)的目的。
采用直線定容式灌裝的設(shè)計,最大限度的節(jié)省了產(chǎn)品換型時間,提高了生產(chǎn)機(jī)動性和工作效率。
根據(jù)不同產(chǎn)品的溫度特性通過PLC程序模塊的設(shè)計和選擇,可以完成自動調(diào)容的要求。
對于環(huán)保的要求,我們是通過軟件和硬件的設(shè)計共同完成的,硬件上我們采用了司服電機(jī)控制系統(tǒng)和變頻調(diào)速控制,與硬件相配合在軟件上我們設(shè)計了各種速度及灌裝過程中每個階段的加速度和減速度的分別調(diào)整,這樣我們就可以根據(jù)實際情況將設(shè)備調(diào)整到合適的狀態(tài),杜絕濺油、冒油的現(xiàn)象。
為了適應(yīng)網(wǎng)絡(luò)控制的要求,我們采用了具有網(wǎng)絡(luò)功能,并且穩(wěn)定性較好的西門子S7-300 PLC控制系統(tǒng)。
在操作方面我采用每臺設(shè)備可利用觸摸屏進(jìn)行單獨操作,或者通過聯(lián)網(wǎng)的計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行集中控制和監(jiān)控,操作界面非常直觀,使操作更加簡便高效。
(2) 控制系統(tǒng)硬件配置圖
控制系統(tǒng)硬件配置圖如圖1所示:

(3) 控制系統(tǒng)主要組成部分的選型
PLC系統(tǒng)的選擇:系統(tǒng)采用了SIEMENS公司生產(chǎn)的S7-300系列PLC,由1個CPU315-2DP模塊、2個接口模塊IM365、模擬量輸入/輸出模塊SM335和模擬量輸出模塊SM332、2個高速計數(shù)模塊FM350、4個數(shù)字量輸入模塊SM321、3個數(shù)字量輸出模塊SM322組成了雙層機(jī)架的硬件組態(tài)結(jié)構(gòu)。采用西門子的PLC系統(tǒng)是因為在CPU上同時集成了獨立的MPI和PROFIBUS-DP接口,不但可以方便的與人機(jī)設(shè)備相連,并且可以非常簡單的實現(xiàn)設(shè)備之間及設(shè)備與PC之間的聯(lián)網(wǎng),具有強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)功能;另外西門子的PLC S7-300系統(tǒng)還具有各種功能強(qiáng)大的模塊可以選擇,使用穩(wěn)定。具有較高的性價比,非常適合在包裝機(jī)械上應(yīng)用。
灌裝主電機(jī)及其控制系統(tǒng):我們選擇了德國的SEW公司的MOVIDRIVE驅(qū)動器及帶編碼器反饋的電機(jī)系統(tǒng),并采用電流矢量控制模式,通過豐富的參數(shù)設(shè)定來實現(xiàn)更高的控制精度和動態(tài)相應(yīng)。輸送系統(tǒng)的變頻調(diào)速控制:我們采用了丹麥Danfoss公司的VLT5000型變頻器。因為他們都是相關(guān)領(lǐng)域內(nèi)的國際知名的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè),產(chǎn)品技術(shù)領(lǐng)先,在惡劣的生產(chǎn)環(huán)境下能夠長期穩(wěn)定的運行。
操作界面:西門子的觸摸屏TP170A
設(shè)備控制網(wǎng)絡(luò)采用了西門子的PROFIBUS-DP 系統(tǒng),將整條生產(chǎn)線的四臺主要設(shè)備和工程師管理PC系統(tǒng)通過PROFIBUS電氣中繼器和無微處理器CP5611連接為一個完整的PROFIBUS網(wǎng)絡(luò),實現(xiàn)了生產(chǎn)線的實時監(jiān)控和動態(tài)管理。
2.3 控制系統(tǒng)的軟件設(shè)計
(1) 西門子模塊化編程介紹
西門子S7-300 PLC 采用SETP7編程軟件,SETP 7為程序設(shè)計提供了三種方法:線形化編程、模塊化編程、結(jié)構(gòu)化編程。其中模塊化編程是把程序分成若干個程序塊,每個程序塊含有一些設(shè)備和任務(wù)的邏輯指令。在組織塊(OB1)中的指令決定控制程序的模塊的執(zhí)行。模塊化編程中的功能(FC)或功能塊(FB)控制著不同的過程任務(wù),這些塊相當(dāng)于主循環(huán)程序的子程序。這種編程方法非常易于幾個人同時編程,并且易于程序的調(diào)試和故障的查找。另外每次循環(huán)中不是所有的塊都執(zhí)行,只有需要時才調(diào)用相關(guān)的程序塊,CPU得到了更有效的利用。因此我們在軟件編程時采用了模塊化編程方法,將大的任務(wù)分解成相對獨立的小任務(wù)先分開進(jìn)行編寫和檢測,最后統(tǒng)一下載調(diào)試,大大的提高了程序編制和調(diào)試的速度。
(2) 軟件編程步驟
描述和分析控制過程的具體的任務(wù),并分成多個簡單的小任務(wù);
繪制機(jī)械動作控制流程圖;
對S7-300 PLC 進(jìn)行硬件組態(tài)和PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)的組態(tài);
為每個任務(wù)模塊分配輸入和輸出點;
為每個任務(wù)模塊編制程序,并分別進(jìn)行測試和修改,直到所有的任務(wù)模塊都完成;
將集成后的程序輸入PLC進(jìn)行離線和在線調(diào)試。
(3) 灌裝機(jī)動作控制流程圖
程序流程框圖如圖2所示:

圖2 程序流程框圖
(4) 組織塊OB1的主要程序介紹,如圖3所示。

圖3 組織塊OB1的主要程序
3 生產(chǎn)線工業(yè)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的設(shè)計
3.1 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)要達(dá)到的目的和實現(xiàn)的功能
(1) 實現(xiàn)分散控制集中管理的目的;
(2) 可以通過工程師PC工作站直接控制設(shè)備的操作和參數(shù)的修改;
(3) 對整條生產(chǎn)線進(jìn)行自我監(jiān)控,將整條生產(chǎn)線的運行情況和故障情況進(jìn)行實時的記錄和分類匯總,為合理安排設(shè)備的維修和保養(yǎng)工作提供了數(shù)據(jù)依據(jù);
(4) 可以和上一級的生產(chǎn)管理系統(tǒng)進(jìn)行連接,達(dá)到提高生產(chǎn)管理效率的目的;
(5) 對關(guān)鍵設(shè)備點的各種參數(shù)進(jìn)行記錄,當(dāng)超出正常工作范圍時報警,保證生產(chǎn)線的正常運行。
3.2網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)硬件的組成方案
為了實現(xiàn)設(shè)計要求的功能,我們采用了西門子的PROFIBUS網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng),具體的硬件結(jié)構(gòu)設(shè)計如圖4所示:

3.3 網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)軟件的組成
為了實現(xiàn)設(shè)計要求的功能,我們在軟件方面進(jìn)行了系統(tǒng)的設(shè)計,力求通過組態(tài)軟件的強(qiáng)大功能來進(jìn)一步提高生產(chǎn)線對包裝形式的適應(yīng)能力和進(jìn)行生產(chǎn)品種調(diào)整時的反應(yīng)速度,簡化生產(chǎn)人員的操作和調(diào)整難度。
(1) PC工作站組態(tài)軟件的主畫面
主畫面如圖5所示:

(2) PC工作站組態(tài)軟件的其它畫面
組態(tài)軟件的二級畫面主要包括灌裝壓蓋機(jī)、稱重機(jī)、封箱機(jī)、碼跺機(jī)等主要設(shè)備的相關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)的監(jiān)控和操作畫面,三級畫面為各類參數(shù)設(shè)定值的選擇和修改畫面。圖6-9為一些主要畫面的示例。




(3) PC工作站組態(tài)軟件的功能介紹
通過組態(tài)軟件我們第一實現(xiàn)了四臺主要設(shè)備的技術(shù)參數(shù)的監(jiān)控和統(tǒng)計工作,并且實現(xiàn)了與上一級生產(chǎn)管理的友好銜接,做到了整條生產(chǎn)線的運行狀況一目了然;二實現(xiàn)了對整條生產(chǎn)線的生產(chǎn)狀態(tài)和故障詳細(xì)信息的實時記錄,為進(jìn)一步的統(tǒng)計和分析提供了第一手的數(shù)據(jù)資料;第三提供了很多運行控制參數(shù)的曲線圖形和的修改界面,為生產(chǎn)人員隨時對生產(chǎn)線進(jìn)行調(diào)整保證穩(wěn)定的運行狀態(tài)提供了直觀的依據(jù),并且操作起來非常方便。
4 結(jié)束語
通過長時間實際生產(chǎn)的檢驗,整個系統(tǒng)非常穩(wěn)定,完全達(dá)到了生產(chǎn)部門對質(zhì)量和數(shù)量的要求。通過工業(yè)網(wǎng)絡(luò)更加方便的實現(xiàn)了生產(chǎn)管理人員對生產(chǎn)情況的實時管理;通過整套系統(tǒng)的自我監(jiān)控,將故障等信息進(jìn)行了分類統(tǒng)計,更好地為維護(hù)人員有目的性的安排設(shè)備維修工作提供了完善的數(shù)據(jù)。大大提高了長城潤滑油公司油品生產(chǎn)的效率和能力。
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