在水泥磨的調試和試生產過程中,由于研磨體的級配和系統操作參數不合理、滑履溫度偏高、袋除塵器使用不當,及中控操作能力和使用水平有限等諸多原因。磨機不能正常開機,停機次數頻繁,磨機工況極不穩定,飽磨、磨頭吐料現象時有發生,會嚴重影響了磨機的產質量和粉磨系統的正常運行。江蘇鵬飛集團公司在長期的生產、調試實踐中,總結大量Φ3.8m×13m球磨機用戶現場使用情況,將常見問題的處理方法總結 如下,供參考。
Φ3.8m×13m使用過程中存在的主要問題
1.球磨機滑履溫度偏高不能正常開機。滑履原設定報警溫度為80℃,跳停溫度為85℃,經過調整后分別為90℃和95℃。在試生產初期,磨機開機后,后滑履溫度升高很快,在短時間內滑履溫度升高到90℃以上,達到94.5℃后,磨機被迫停機。一般磨機開機1.5~2.0h就要停機1次。冷卻滑履使溫度達到環境溫度約需2h,每天停機次數多達6~7次。由于磨機開機不正常,造成熟料庫漲庫。
2.研磨體級配不合理,操作工況不穩。鵬飛Φ3.8m×13m水泥磨分為三倉,三倉所配的最小球徑為Φ15mm,因磨尾擋料圈上通風孔徑在Φ15mm左右,所以開機后不久,即出現研磨體混倉現象,一倉中出現Φ15mm的球,球位偏高,三倉球位低。一倉破碎能力較差,物料在磨內停留時間較長,磨機工況不穩定,經常飽磨,臺時產量波動大,只有60~65t,并且水泥質量不穩定,細度波動大,容易跑粗。
3.袋除塵器的使用、維護不到位,收塵效果差。由于袋除塵器密封不好,平時檢查不仔細,下雨進水后出現糊袋現象,使通風阻力變大影響收塵效果,冒灰嚴重,現場環境較差。
4.操作不合理,各班操作人員操作系數不統一。由于磨機混倉,系統拉風較大,袋除塵器出口負壓偏高,高達6.5~7.0kPa,壓差大達到3.0~3.5kPa;出磨負壓偏高且波動較大,一般在1.6~2.0kPa;出磨提升機電流偏低(40~45A),磨機回粉少,循環負荷率低,三班操作不統一,操作參數和產質量波動大。
采取的措施
1.降低滑履的溫度。環境溫度和入磨熟料的溫度偏高,入磨熟料溫度高時達到100℃以上;生產P·O42.5級水泥時,熟料量多,配比高時達到86%;由于研磨體級配不合理,水泥在磨內停留時間長,進一步使出磨水泥溫度增高,達到130℃以上,熱量傳遞到磨機筒體上,使滑履溫度升高;現場觀察,磨機在運轉過程中,滑環與托瓦夾板產生摩擦,引起滑履溫度升高。
降低滑履溫度的措施有:增加一個4.0kW的鼓風機對準磨機滑履吹風;原來磨機冷卻水循環使用,水溫偏高后改為外排,從而降低潤滑油溫度;在磨尾稀油站油冷卻器旁邊串聯一個自制的油冷卻箱,冷卻效果是原來的好幾倍,使出口油溫下降8℃~10℃;注意檢查滑環與托瓦夾板之間的間隙,在托瓦側面與夾板之間插入墊片,使滑環與托瓦夾板之間的間隙不小于0.15mm,從而避免相互摩擦,減少了摩擦升溫。
電話:18795459806

|