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      湘鋼220KV備用電源自投方式商榷
      湘鋼機動部
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      (湘鋼設備管理部  湖南省湘潭市 411101)
      卜少軍
      [摘  要]  針對湘鋼三中央變電站220KV備用電源自投裝置存在的問題,提出了采用“同時快速切換”取代“串聯延時切換”明備用方式的設想,分析采用新的方式后,停電時間由3.5s縮短至0.04-0.11s的可行性,同時還提出在SF6斷路器的變電站,自投裝置應采用的方式,總降變電站全停風險降至最小。
      [關鍵詞]  自投裝置  方式   設想
       
      Discussion on Mode of Automatic Turning on
      0f 220kV Stand-By Power
      Bu Shaojun
       
      [Abstract]  New modes and suggestions are proposed on the basis of problems of automatic turning on devices of 220kV stand-by power of No.3 central substation of Xiangtan Iron and Steel Plant. Feasibility of reducing outage time from 3.5s to 0.04-0.11s is analyzed when a new method is used.It proposes suitable modes for automatic turning on devices in a substation with SF6 disconnectors.
      [Keywords]  Automatic turning on device,Mode,Assumption
       
      1                引言
          湘潭鋼鐵集團公司220kV三中央企業總降壓變電站1995年正式投入運行。由于原設計中BZT采用“延時串聯切換”方式,低電壓起動時間長達3.5s,難以保證該變電站所帶負荷在220kV電源事故自動切換時不大面積停電,事實上220kV系統BZT一直沒有投入運行,降低了湘鋼電力系統運行的供電可靠性。
          根據湘鋼三中央變電站采用的220kV SF6斷路器所具有的快速分合閘特性,在滿足《斷電保護和自動裝置設計技術規程》等有關原則要求的基礎上,本文認為投入經過適當改進的220kV BZT系統,可以做到備用220kv電源自動快速投入而使主變壓器的供電運行不中斷,從而較大幅度提高三中央變電站供電的可靠性。本文重點分析BZT自投方式改變后,BZT自投方式的可行性與可靠性。
      2   湘鋼220kV電源BZT現狀
      2.1 變電站220kv系統主接線及主要負荷(圖0,220kv斷路器參數見附錄1)
      2.2 主要運行方式
      2.2.1  兩回220kv電源,一回運行,一回熱備;
      2.2.2  母聯600在合閘位置,兩段母線串聯運行;
      2.2.3  三臺主變,一般運行2臺,一臺備用。
      2.3 變電站220kV系統原設計主要繼電保護及自動裝置配置見圖1
      2.4 變電站220kV電源原設計BZT系統見圖2。

      2.5 變電站220kV電源BZT裝置原設計存在的問題
      2.5.1  由于BZT的動作時間要與線路ZCH(自動重合閘)配合,ZCH動作時間亦須與線路繼電保護配合。因此在事故狀態下自動切換時至線路ZCH合閘成功,時間需1.7s以上,若ZCH失敗,BZT再動作,停電時間便長達3.5s以上,將造成運行中的主變壓
      器大面積甩負荷停電,影響生產的連續性;
      2.5.2  更為嚴重的是目前實際執行的運行方式,一路電源帶全站負荷而BZT裝置沒有投運,一旦工作電源撤回,必然全站主變停電,大面積中斷生產。
      3   改進方案
          根據“BZT 裝置的動作時間以使停電時間盡可能短”的原則,應充分利用湘鋼三
      中央變電站220Kv SF6斷路器具有快速分合閘能力的特點,采取以下改進方案:
      a.              在分合閘斷路器動作順序和時間上,將現有220kV電源BZT的自投方式由“串聯延時切換”改為“同時快速切換”見圖3,一次接線見圖2 a(600在合閘位置)。
          采用新的自投方式后,在最不利情況下的合閘時間≤110ms(實際合閘時間90ms左右,跳閘時間35ms左右),這樣,在220kV系統事故狀態下自動切換時,停電時間≤110ms,正常手動切換電源停電時間≤70ms見圖4。總降變電站不全停,基本具備生產不中斷條件【1】
      采用新的自投方式后,在最不利情況下的合閘時間≤110ms(實際合閘時間90ms左右,跳閘時間35ms左右),這樣,在220kV系統事故狀態下自動切換時,停電時間≤110ms,正常手動切換電源停電時間≤70ms見圖4。總降變電站不全停,基本具備生
       
      b. 220kV變電站在運行方式上宜將具有大功率SCR裝置的軋制廠負荷(如高線廠等)與發電機、同步機等并聯在同一母線上,有可能使220kV電源發生故障自動切換時,軋制廠的電源電壓下降幅度小于大功率SCR裝置低電壓動作值,從而避免軋制線生產中斷。
      c. 在確保總降變電站主變不停電切換220kv故障電源時,有部分重要的特殊用電負荷可能無法正常安全運行,則在現場采取技術措施(防瞬間斷電沖擊及低電壓保護等)安全停機。
      4   “同時快速切換”方式的可行性分析
      4.1  該方式能否避免分合閘斷路器“重迭”現象與躲過短路點去游離時間
      4.1.1在電源切換過程中,如果工作電源斷路器分閘時間等于或大于備用電源斷路器合閘時間,就會產生斷路器的所謂“重迭”現象[2]。而由斷路器廠家提供的技術數據(分閘時間遠小于合閘時間,見附錄1)分析,采用“同時快速切換”方式不會產生斷路器“重迭”現象。
      4.1.2躲過短路點去游離時間見表1。
      事故狀態下BZT自動切換,如果備用電源斷路器躲不過短路點的去游離時間,就有可能將備用電源合到故障點上,釀成自投失敗,造成更大的故障。
          a.如圖5,即使220kV架空線發生三相短路(設為d1點)導致工作母線失壓,同時備用602合閘。在這種情況下,由于604分閘時間t1≤40ms,602合閘時間th≥70ms(實際斷路器的分合閘時間,見相關竣工試驗報告,下同。),盡管短路點d1去游離時間尚未結束,但工作電源604已分閘完畢,d1不構成對備用電源602自投的威脅。
      表1  不同電壓等級下電弧的去游離時間
      工作電壓等級/kv
      電弧去游離時間
      周波數/Hz
      時間/s
      23
      4
      0.08
      115
      8.5
      0.17
      230
      18
      0.36
       
      b.d2點發生短路故障,若短路發生220kV母線上,則母差保護零秒跳開母聯斷路器600,同時閉鎖BZT,使備用電源不能合閘,顯然,這種情形也不存在躲過短路點電弧去游離時間。
      c.如d3點發生短路故障,若短路發生在主變高壓側保護范圍內,則主變縱差保護零秒動作于斷路器620分閘,由于故障是工作母線電壓降低,有可能使BZT動作自動切換電源。但備用電源斷路器602合閘時間為69.5ms,主變一次斷路器620分閘時間36.4ms,備用電源投入時,故障點已提前被620自動分閘切除。因此備用電源投入時也不存在躲過去游離時間。
      4.2采用“同時快速切換”BZT,有關繼電保護在時限上的配合
      如圖5,當無論何種原因使線路220kV電源撤回時,如d1點三相短路,本站BZT在工作母線失壓后將工作斷路器604分閘,同時合上備用電源斷路器602,自動完成電源切換。由于受電604斷路器在開斷位置,線路ZCH在線路失壓后,無論重合是否成功,對本站供電均已失去直接影響。因此,采用“同時快速切換”BZT,可以取消與線路ZCH在時限上的配合。
      在繼電保護方面,當本站220kV工作母線本身發生故障時,如圖5中d2點三相短路,母差保護動作,工作電源跳閘,由于是母線故障,BZT被閉鎖,這時所造成的停電是不可避免的。
      當主變壓器220kV側發生短路時(如圖5中d3點三相短路),主變一次斷路器620無時限跳閘,此時,由于故障點距220kV工作母線電氣距離很近,母線電壓降低可能使BZT動作,進行自動切換。這種切換是安全的,因為采用的都是SF6斷路器,在BZT備用電源602合閘前,工作電源604及故障主變一次斷路器620均已分閘完畢。
      可見,“同時快速切換”BZT與繼電保護系統能有效配合。
      4.3 對站內主變電器和所帶負荷及變壓器的影響
      BZT動作,備用電源切換過程中,對變壓器的影響主要來自大量電動機自起動的沖擊電流。
      由于“同時快速切換”BZT的停電間隔保有0.04-0.11s,在這短暫的時間內,電動機的轉速降落極小(參見圖6 電動機惰行曲線),因而自起時沖擊電源亦很小,不會造成變壓器的過載。

       

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