羅克韋爾PLC系列產品在石家莊潤石水廠的應用
2008-11-26 15:53:00 來源:
石家莊供水集團 趙芳珍 楊榮
摘要: 由于水廠PLC產品的更新換代,決定采用ROCKWELL公司的ControlLogix系列產品作為改造的主力自控產品。本文結合水廠的實際運行情況及控制系統的功能要求,介紹了羅克韋爾自動化的系列PLC和RSViewSE人機監控組態軟件在石家莊潤石水廠的應用情況。
關鍵詞:羅克韋爾PLC ControlNET RSViewSE
1引言
石家莊潤石水廠于1996年竣工投產,總設計日供水量30萬噸,是90年代自動化程度很高的地表水廠。水處理工藝過程主要包括:取水、加藥混凝、沉淀、過濾、加氯消毒、送水六個主要環節。
潤石水廠的PLC采用的是美國SQUARE D公司的產品,隨著運行時間的增加,電子器件逐漸老化,故障率越來越高,并且由于當今電子技術的迅猛發展,現有自控設備已逐漸被淘汰,庫存備件逐漸減少,備件價格越來越昂貴、供貨周期不斷加長, 因此,我們針對水廠制水過程的特點和對控制系統的功能要求,并根據該廠的具體情況,最終決定采用羅克韋爾自動化的系列PLC和基于客戶/服務器HMI 組態軟件RSViewSE 進行水廠可靠性的提升。
2 現場控制站及各自實現的功能要求
根據水廠生產工藝及設計要求,共有6個主PLC控制站,9個子PLC站構成控制系統,全部采用了羅克韋爾自動化的系列PLC,通過CONTROLNET與中控室進行通訊。
(1)取水管理站(PLC1)
用于取水管理站的工藝參數、設備狀態的采集,根據工藝要求控制預加氯,通過無線通訊系統與水廠中控室通訊。
(2) 藥物投加、沉淀池系統(PLC2)
現場儀表數據、設備狀態的采集,控制投藥系統、配藥系統和沉淀池排泥閥。根據進水流量、原水濁度、溫度進行加藥系統的比例投加。
(3)濾池、加氯系統(PLC3)
自動完成濾池過濾與反沖洗過程控制,負責加氯過程的監測和控制。
(4)送水泵站(PLC4)
用于送水泵房、出水管線的工藝參數、水質參數、設備狀態的采集,根據工藝過程要求對6臺送水泵、出口閥、流量計等設備進行控制。
(5)中控室(PLC5)
通過系統網絡通訊,采集接收各現場控制站檢測到的主要工藝設備狀況及報警信號,實現對各控制站點設備的遠程控制。
(6)變配電系統(PLC7)
采集現場設備狀態提供高壓報警信號
(7)9個子PLC站
濾池PLC3A-3H:8個子PLC負責控制濾池的設備及現場數據采集
廢水處理子PLC:實現污泥處理的自動運行
3 控制系統構成
3.1控制系統硬件
圖1 潤石水廠自控系統拓撲圖
從圖1看出,整個控制網絡根據系統不同功能層次采用三種通訊方式。廠區主干網即6個主站PLC之間以及主站與子站之間通訊均采用ControlNET冗余網絡(A、B兩條并行網線),6個主站采用Contrologix系列PLC,8個濾池子站PLC及脫水間PLC采用Compactlogix系列PLC。,通過各自槽架上的ControlNET通訊模塊1756-CNBR相連接(對于Compactlogix系列PLC,直接與CPU模塊1769-L35CR連接),通訊時如果A網出現故障系統可以自動切換到B,無需人工設置。為保證信號的穩定和介質的抗干擾性,在有高電壓及大電流的區段(PLC4至PLC7,PLC7至PLC3)選用光纖作為網絡介質。在PLC3、PLC4、PLC7之間通過6套光纖適配器1786-RPA和光纖轉發器1786-RPFM實現ControlNET同軸電纜與光纖的轉接。
各主站的上位機通過以太網連接。各主站配置一臺光纖收發器,并通過集線器與PLC背板上的以太網通訊模塊連接1756-ENBT,同時連接上位機。為保證整個系統的穩定及滿足增加客戶端需求的可能,在中控室設置一臺光纖接口交換機,與各站點上位機連接,并連接位于中控室的兩臺服務器。
在PLC2處理器下掛的I/O機架以及PLC1、 PLC3A-H的觸摸屏與控制器之間通訊同樣采用了ControlNET網絡冗余,保證通訊的可靠性。
中控室與黃壁莊取水口PLC采用DATA-LINC的SRM6100無線通訊產品交換數據。
以太網網絡通訊速率為10/100M自適應,ControlNET網的通訊速度為5M/S,Controllogix和Compactlogix系列全采用CIP協議,該協議可以在以太網和ControlNET網上無縫路由,并且傳輸速度不會受節點的影響,時時保持5m/s的傳輸速度。圖2、3分別示出設備的安裝現場照片。
圖2 泵房PLC設備安裝現場
圖3 濾池PLC設備安裝現場
3.2控制系統軟件
中控室是整個控制網絡的核心,中控室可以對各個站點(加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站)進行控制和操作,同時加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站可以在自己的控制室控制所屬范圍內的設備。
整個控制系統采用RSView SE的服務器-客戶端的分布式應用,中控室設置兩臺HMI服務器,每臺HMI服務器配置雙以太網卡,分別用于與HMI客戶端和ControllogixPLC進行通訊,HMI服務器采用DELL商用服務器,安裝 Windows 2003 或者Windows 2000 Sever操作系統。圖4為采用RSView SE編制的人機交互界面。
圖4 采用RSView SE編制的人機交互界面
三臺HMI客戶端位于加藥間、濾站、泵房,用于從HMI服務器獲得信息或向HMI服務器寫信息,在HMI服務器中斷后不需要重起RSView SE客戶端軟件,可以繼續使用系統。三臺HMI客戶端采用DELL工控機,安裝 Windows XP或者Windows 2000操作系統。
3.3控制系統功能
(1)現場數據采集與保存
對現場水質檢測儀表、各種計量儀表的數據進行定時采集,并把它們保存到創建的SQL SERVER數據庫中。
(2)現場設備就地與遠程控制
現場設備分就地與遠程控制兩種控制模式,就地控制由各站點工作人員現場控制設備的啟停,遠程控制由中控室人員通過屏幕操作控制或由PLC程序順序執行控制設備。
(3)送水泵恒壓供水
送水泵站有3臺定速泵,3臺變頻調速泵。自動控制狀態下,PLC 根據設定的出水壓力,自動調節變頻器的輸出頻率,從而控制變頻泵的速度,達到節能降耗的目的,實現恒壓供水。這是此次改造的亮點,利用Compactlogix產品的自身功能特點,替換了該廠花費幾十萬元附加配置的龐大設備,不僅美化了車間環境,而且比改造前節約近30%的電能損耗,受到水廠領導和廣大職工的好評,具有良好的推廣價值。
(4)實時數據查詢與分析
利用RSView SE軟件對一些需要查詢歷史數據的參數繪制曲線圖,數據定時采集,在線存儲,記錄周期可調,按一定的周期采樣,數據采用先入先出的保留形式,保存一個月
(5)畫面顯示
各站點計算機顯示的畫面有水廠工藝流程總圖、各PLC控制流程分畫面、高壓配電監控畫面、設備操作畫面、曲線圖、調用菜單畫面、報警畫面、報表畫面。工作通過調用這些畫面可以全面地了解水廠的運行情況,并且很方便地對設備操作。
(6)報警功能
在任何時間和在任何顯示頁面均能在畫面頂部顯示出報警信息,包括報警內容、報警時間、報警地點。報警按級別高低分為三級,用紅、黃、綠不同的顏色表示,并通過各自PLC柜的蜂鳴器給予聲音報警,提醒工作人員迅速查看報警內容并找故障點。
(7)報表功能
本系統輸出的報表有以下三種,即輸水工藝參數日報表、輸水工藝參數月報表、水廠工藝參數年報表。
羅克韋爾PLC系列產品在石家莊潤石水廠的應用
2008-11-26 15:53:00 來源:
石家莊供水集團 趙芳珍 楊榮
摘要: 由于水廠PLC產品的更新換代,決定采用ROCKWELL公司的ControlLogix系列產品作為改造的主力自控產品。本文結合水廠的實際運行情況及控制系統的功能要求,介紹了羅克韋爾自動化的系列PLC和RSViewSE人機監控組態軟件在石家莊潤石水廠的應用情況。
關鍵詞:羅克韋爾PLC ControlNET RSViewSE
1引言
石家莊潤石水廠于1996年竣工投產,總設計日供水量30萬噸,是90年代自動化程度很高的地表水廠。水處理工藝過程主要包括:取水、加藥混凝、沉淀、過濾、加氯消毒、送水六個主要環節。
潤石水廠的PLC采用的是美國SQUARE D公司的產品,隨著運行時間的增加,電子器件逐漸老化,故障率越來越高,并且由于當今電子技術的迅猛發展,現有自控設備已逐漸被淘汰,庫存備件逐漸減少,備件價格越來越昂貴、供貨周期不斷加長, 因此,我們針對水廠制水過程的特點和對控制系統的功能要求,并根據該廠的具體情況,最終決定采用羅克韋爾自動化的系列PLC和基于客戶/服務器HMI 組態軟件RSViewSE 進行水廠可靠性的提升。
2 現場控制站及各自實現的功能要求
根據水廠生產工藝及設計要求,共有6個主PLC控制站,9個子PLC站構成控制系統,全部采用了羅克韋爾自動化的系列PLC,通過CONTROLNET與中控室進行通訊。
(1)取水管理站(PLC1)
用于取水管理站的工藝參數、設備狀態的采集,根據工藝要求控制預加氯,通過無線通訊系統與水廠中控室通訊。
(2) 藥物投加、沉淀池系統(PLC2)
現場儀表數據、設備狀態的采集,控制投藥系統、配藥系統和沉淀池排泥閥。根據進水流量、原水濁度、溫度進行加藥系統的比例投加。
(3)濾池、加氯系統(PLC3)
自動完成濾池過濾與反沖洗過程控制,負責加氯過程的監測和控制。
(4)送水泵站(PLC4)
用于送水泵房、出水管線的工藝參數、水質參數、設備狀態的采集,根據工藝過程要求對6臺送水泵、出口閥、流量計等設備進行控制。
(5)中控室(PLC5)
通過系統網絡通訊,采集接收各現場控制站檢測到的主要工藝設備狀況及報警信號,實現對各控制站點設備的遠程控制。
(6)變配電系統(PLC7)
采集現場設備狀態提供高壓報警信號
(7)9個子PLC站
濾池PLC3A-3H:8個子PLC負責控制濾池的設備及現場數據采集
廢水處理子PLC:實現污泥處理的自動運行
3 控制系統構成
3.1控制系統硬件
圖1 潤石水廠自控系統拓撲圖
從圖1看出,整個控制網絡根據系統不同功能層次采用三種通訊方式。廠區主干網即6個主站PLC之間以及主站與子站之間通訊均采用ControlNET冗余網絡(A、B兩條并行網線),6個主站采用Contrologix系列PLC,8個濾池子站PLC及脫水間PLC采用Compactlogix系列PLC。,通過各自槽架上的ControlNET通訊模塊1756-CNBR相連接(對于Compactlogix系列PLC,直接與CPU模塊1769-L35CR連接),通訊時如果A網出現故障系統可以自動切換到B,無需人工設置。為保證信號的穩定和介質的抗干擾性,在有高電壓及大電流的區段(PLC4至PLC7,PLC7至PLC3)選用光纖作為網絡介質。在PLC3、PLC4、PLC7之間通過6套光纖適配器1786-RPA和光纖轉發器1786-RPFM實現ControlNET同軸電纜與光纖的轉接。
各主站的上位機通過以太網連接。各主站配置一臺光纖收發器,并通過集線器與PLC背板上的以太網通訊模塊連接1756-ENBT,同時連接上位機。為保證整個系統的穩定及滿足增加客戶端需求的可能,在中控室設置一臺光纖接口交換機,與各站點上位機連接,并連接位于中控室的兩臺服務器。
在PLC2處理器下掛的I/O機架以及PLC1、 PLC3A-H的觸摸屏與控制器之間通訊同樣采用了ControlNET網絡冗余,保證通訊的可靠性。
中控室與黃壁莊取水口PLC采用DATA-LINC的SRM6100無線通訊產品交換數據。
以太網網絡通訊速率為10/100M自適應,ControlNET網的通訊速度為5M/S,Controllogix和Compactlogix系列全采用CIP協議,該協議可以在以太網和ControlNET網上無縫路由,并且傳輸速度不會受節點的影響,時時保持5m/s的傳輸速度。圖2、3分別示出設備的安裝現場照片。
圖2 泵房PLC設備安裝現場
圖3 濾池PLC設備安裝現場
3.2控制系統軟件
中控室是整個控制網絡的核心,中控室可以對各個站點(加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站)進行控制和操作,同時加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站可以在自己的控制室控制所屬范圍內的設備。
整個控制系統采用RSView SE的服務器-客戶端的分布式應用,中控室設置兩臺HMI服務器,每臺HMI服務器配置雙以太網卡,分別用于與HMI客戶端和ControllogixPLC進行通訊,HMI服務器采用DELL商用服務器,安裝 Windows 2003 或者Windows 2000 Sever操作系統。圖4為采用RSView SE編制的人機交互界面。
圖4 采用RSView SE編制的人機交互界面
三臺HMI客戶端位于加藥間、濾站、泵房,用于從HMI服務器獲得信息或向HMI服務器寫信息,在HMI服務器中斷后不需要重起RSView SE客戶端軟件,可以繼續使用系統。三臺HMI客戶端采用DELL工控機,安裝 Windows XP或者Windows 2000操作系統。
3.3控制系統功能
(1)現場數據采集與保存
對現場水質檢測儀表、各種計量儀表的數據進行定時采集,并把它們保存到創建的SQL SERVER數據庫中。
(2)現場設備就地與遠程控制
現場設備分就地與遠程控制兩種控制模式,就地控制由各站點工作人員現場控制設備的啟停,遠程控制由中控室人員通過屏幕操作控制或由PLC程序順序執行控制設備。
(3)送水泵恒壓供水
送水泵站有3臺定速泵,3臺變頻調速泵。自動控制狀態下,PLC 根據設定的出水壓力,自動調節變頻器的輸出頻率,從而控制變頻泵的速度,達到節能降耗的目的,實現恒壓供水。這是此次改造的亮點,利用Compactlogix產品的自身功能特點,替換了該廠花費幾十萬元附加配置的龐大設備,不僅美化了車間環境,而且比改造前節約近30%的電能損耗,受到水廠領導和廣大職工的好評,具有良好的推廣價值。
(4)實時數據查詢與分析
利用RSView SE軟件對一些需要查詢歷史數據的參數繪制曲線圖,數據定時采集,在線存儲,記錄周期可調,按一定的周期采樣,數據采用先入先出的保留形式,保存一個月
(5)畫面顯示
各站點計算機顯示的畫面有水廠工藝流程總圖、各PLC控制流程分畫面、高壓配電監控畫面、設備操作畫面、曲線圖、調用菜單畫面、報警畫面、報表畫面。工作通過調用這些畫面可以全面地了解水廠的運行情況,并且很方便地對設備操作。
(6)報警功能
在任何時間和在任何顯示頁面均能在畫面頂部顯示出報警信息,包括報警內容、報警時間、報警地點。報警按級別高低分為三級,用紅、黃、綠不同的顏色表示,并通過各自PLC柜的蜂鳴器給予聲音報警,提醒工作人員迅速查看報警內容并找故障點。
(7)報表功能
本系統輸出的報表有以下三種,即輸水工藝參數日報表、輸水工藝參數月報表、水廠工藝參數年報表。
4結束語
目前該系統已運行一年多,由于它有較高的可靠性、穩定性、以及靈活的可擴展功能,其性能完全能滿足運行要求,對水廠的安全運行、提高供水質量、節能降耗、優化管理等方面起到了至關重要的作用。
羅克韋爾PLC系列產品在石家莊潤石水廠的應用
2008-11-26 15:53:00 來源:
石家莊供水集團 趙芳珍 楊榮
摘要: 由于水廠PLC產品的更新換代,決定采用ROCKWELL公司的ControlLogix系列產品作為改造的主力自控產品。本文結合水廠的實際運行情況及控制系統的功能要求,介紹了羅克韋爾自動化的系列PLC和RSViewSE人機監控組態軟件在石家莊潤石水廠的應用情況。
關鍵詞:羅克韋爾PLC ControlNET RSViewSE
1引言
石家莊潤石水廠于1996年竣工投產,總設計日供水量30萬噸,是90年代自動化程度很高的地表水廠。水處理工藝過程主要包括:取水、加藥混凝、沉淀、過濾、加氯消毒、送水六個主要環節。
潤石水廠的PLC采用的是美國SQUARE D公司的產品,隨著運行時間的增加,電子器件逐漸老化,故障率越來越高,并且由于當今電子技術的迅猛發展,現有自控設備已逐漸被淘汰,庫存備件逐漸減少,備件價格越來越昂貴、供貨周期不斷加長, 因此,我們針對水廠制水過程的特點和對控制系統的功能要求,并根據該廠的具體情況,最終決定采用羅克韋爾自動化的系列PLC和基于客戶/服務器HMI 組態軟件RSViewSE 進行水廠可靠性的提升。
2 現場控制站及各自實現的功能要求
根據水廠生產工藝及設計要求,共有6個主PLC控制站,9個子PLC站構成控制系統,全部采用了羅克韋爾自動化的系列PLC,通過CONTROLNET與中控室進行通訊。
(1)取水管理站(PLC1)
用于取水管理站的工藝參數、設備狀態的采集,根據工藝要求控制預加氯,通過無線通訊系統與水廠中控室通訊。
(2) 藥物投加、沉淀池系統(PLC2)
現場儀表數據、設備狀態的采集,控制投藥系統、配藥系統和沉淀池排泥閥。根據進水流量、原水濁度、溫度進行加藥系統的比例投加。
(3)濾池、加氯系統(PLC3)
自動完成濾池過濾與反沖洗過程控制,負責加氯過程的監測和控制。
(4)送水泵站(PLC4)
用于送水泵房、出水管線的工藝參數、水質參數、設備狀態的采集,根據工藝過程要求對6臺送水泵、出口閥、流量計等設備進行控制。
(5)中控室(PLC5)
通過系統網絡通訊,采集接收各現場控制站檢測到的主要工藝設備狀況及報警信號,實現對各控制站點設備的遠程控制。
(6)變配電系統(PLC7)
采集現場設備狀態提供高壓報警信號
(7)9個子PLC站
濾池PLC3A-3H:8個子PLC負責控制濾池的設備及現場數據采集
廢水處理子PLC:實現污泥處理的自動運行
3 控制系統構成
3.1控制系統硬件
圖1 潤石水廠自控系統拓撲圖
從圖1看出,整個控制網絡根據系統不同功能層次采用三種通訊方式。廠區主干網即6個主站PLC之間以及主站與子站之間通訊均采用ControlNET冗余網絡(A、B兩條并行網線),6個主站采用Contrologix系列PLC,8個濾池子站PLC及脫水間PLC采用Compactlogix系列PLC。,通過各自槽架上的ControlNET通訊模塊1756-CNBR相連接(對于Compactlogix系列PLC,直接與CPU模塊1769-L35CR連接),通訊時如果A網出現故障系統可以自動切換到B,無需人工設置。為保證信號的穩定和介質的抗干擾性,在有高電壓及大電流的區段(PLC4至PLC7,PLC7至PLC3)選用光纖作為網絡介質。在PLC3、PLC4、PLC7之間通過6套光纖適配器1786-RPA和光纖轉發器1786-RPFM實現ControlNET同軸電纜與光纖的轉接。
各主站的上位機通過以太網連接。各主站配置一臺光纖收發器,并通過集線器與PLC背板上的以太網通訊模塊連接1756-ENBT,同時連接上位機。為保證整個系統的穩定及滿足增加客戶端需求的可能,在中控室設置一臺光纖接口交換機,與各站點上位機連接,并連接位于中控室的兩臺服務器。
在PLC2處理器下掛的I/O機架以及PLC1、 PLC3A-H的觸摸屏與控制器之間通訊同樣采用了ControlNET網絡冗余,保證通訊的可靠性。
中控室與黃壁莊取水口PLC采用DATA-LINC的SRM6100無線通訊產品交換數據。
以太網網絡通訊速率為10/100M自適應,ControlNET網的通訊速度為5M/S,Controllogix和Compactlogix系列全采用CIP協議,該協議可以在以太網和ControlNET網上無縫路由,并且傳輸速度不會受節點的影響,時時保持5m/s的傳輸速度。圖2、3分別示出設備的安裝現場照片。
圖2 泵房PLC設備安裝現場
圖3 濾池PLC設備安裝現場
3.2控制系統軟件
中控室是整個控制網絡的核心,中控室可以對各個站點(加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站)進行控制和操作,同時加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站可以在自己的控制室控制所屬范圍內的設備。
整個控制系統采用RSView SE的服務器-客戶端的分布式應用,中控室設置兩臺HMI服務器,每臺HMI服務器配置雙以太網卡,分別用于與HMI客戶端和ControllogixPLC進行通訊,HMI服務器采用DELL商用服務器,安裝 Windows 2003 或者Windows 2000 Sever操作系統。圖4為采用RSView SE編制的人機交互界面。
圖4 采用RSView SE編制的人機交互界面
三臺HMI客戶端位于加藥間、濾站、泵房,用于從HMI服務器獲得信息或向HMI服務器寫信息,在HMI服務器中斷后不需要重起RSView SE客戶端軟件,可以繼續使用系統。三臺HMI客戶端采用DELL工控機,安裝 Windows XP或者Windows 2000操作系統。
3.3控制系統功能
(1)現場數據采集與保存
對現場水質檢測儀表、各種計量儀表的數據進行定時采集,并把它們保存到創建的SQL SERVER數據庫中。
(2)現場設備就地與遠程控制
現場設備分就地與遠程控制兩種控制模式,就地控制由各站點工作人員現場控制設備的啟停,遠程控制由中控室人員通過屏幕操作控制或由PLC程序順序執行控制設備。
(3)送水泵恒壓供水
送水泵站有3臺定速泵,3臺變頻調速泵。自動控制狀態下,PLC 根據設定的出水壓力,自動調節變頻器的輸出頻率,從而控制變頻泵的速度,達到節能降耗的目的,實現恒壓供水。這是此次改造的亮點,利用Compactlogix產品的自身功能特點,替換了該廠花費幾十萬元附加配置的龐大設備,不僅美化了車間環境,而且比改造前節約近30%的電能損耗,受到水廠領導和廣大職工的好評,具有良好的推廣價值。
(4)實時數據查詢與分析
利用RSView SE軟件對一些需要查詢歷史數據的參數繪制曲線圖,數據定時采集,在線存儲,記錄周期可調,按一定的周期采樣,數據采用先入先出的保留形式,保存一個月
(5)畫面顯示
各站點計算機顯示的畫面有水廠工藝流程總圖、各PLC控制流程分畫面、高壓配電監控畫面、設備操作畫面、曲線圖、調用菜單畫面、報警畫面、報表畫面。工作通過調用這些畫面可以全面地了解水廠的運行情況,并且很方便地對設備操作。
(6)報警功能
在任何時間和在任何顯示頁面均能在畫面頂部顯示出報警信息,包括報警內容、報警時間、報警地點。報警按級別高低分為三級,用紅、黃、綠不同的顏色表示,并通過各自PLC柜的蜂鳴器給予聲音報警,提醒工作人員迅速查看報警內容并找故障點。
(7)報表功能
本系統輸出的報表有以下三種,即輸水工藝參數日報表、輸水工藝參數月報表、水廠工藝參數年報表。
4結束語
目前該系統已運行一年多,由于它有較高的可靠性、穩定性、以及靈活的可擴展功能,其性能完全能滿足運行要求,對水廠的安全運行、提高供水質量、節能降耗、優化管理等方面起到了至關重要的作用。
羅克韋爾PLC系列產品在石家莊潤石水廠的應用
2008-11-26 15:53:00 來源:
石家莊供水集團 趙芳珍 楊榮
摘要: 由于水廠PLC產品的更新換代,決定采用ROCKWELL公司的ControlLogix系列產品作為改造的主力自控產品。本文結合水廠的實際運行情況及控制系統的功能要求,介紹了羅克韋爾自動化的系列PLC和RSViewSE人機監控組態軟件在石家莊潤石水廠的應用情況。
關鍵詞:羅克韋爾PLC ControlNET RSViewSE
1引言
石家莊潤石水廠于1996年竣工投產,總設計日供水量30萬噸,是90年代自動化程度很高的地表水廠。水處理工藝過程主要包括:取水、加藥混凝、沉淀、過濾、加氯消毒、送水六個主要環節。
潤石水廠的PLC采用的是美國SQUARE D公司的產品,隨著運行時間的增加,電子器件逐漸老化,故障率越來越高,并且由于當今電子技術的迅猛發展,現有自控設備已逐漸被淘汰,庫存備件逐漸減少,備件價格越來越昂貴、供貨周期不斷加長, 因此,我們針對水廠制水過程的特點和對控制系統的功能要求,并根據該廠的具體情況,最終決定采用羅克韋爾自動化的系列PLC和基于客戶/服務器HMI 組態軟件RSViewSE 進行水廠可靠性的提升。
2 現場控制站及各自實現的功能要求
根據水廠生產工藝及設計要求,共有6個主PLC控制站,9個子PLC站構成控制系統,全部采用了羅克韋爾自動化的系列PLC,通過CONTROLNET與中控室進行通訊。
(1)取水管理站(PLC1)
用于取水管理站的工藝參數、設備狀態的采集,根據工藝要求控制預加氯,通過無線通訊系統與水廠中控室通訊。
(2) 藥物投加、沉淀池系統(PLC2)
現場儀表數據、設備狀態的采集,控制投藥系統、配藥系統和沉淀池排泥閥。根據進水流量、原水濁度、溫度進行加藥系統的比例投加。
(3)濾池、加氯系統(PLC3)
自動完成濾池過濾與反沖洗過程控制,負責加氯過程的監測和控制。
(4)送水泵站(PLC4)
用于送水泵房、出水管線的工藝參數、水質參數、設備狀態的采集,根據工藝過程要求對6臺送水泵、出口閥、流量計等設備進行控制。
(5)中控室(PLC5)
通過系統網絡通訊,采集接收各現場控制站檢測到的主要工藝設備狀況及報警信號,實現對各控制站點設備的遠程控制。
(6)變配電系統(PLC7)
采集現場設備狀態提供高壓報警信號
(7)9個子PLC站
濾池PLC3A-3H:8個子PLC負責控制濾池的設備及現場數據采集
廢水處理子PLC:實現污泥處理的自動運行
3 控制系統構成
3.1控制系統硬件
圖1 潤石水廠自控系統拓撲圖
從圖1看出,整個控制網絡根據系統不同功能層次采用三種通訊方式。廠區主干網即6個主站PLC之間以及主站與子站之間通訊均采用ControlNET冗余網絡(A、B兩條并行網線),6個主站采用Contrologix系列PLC,8個濾池子站PLC及脫水間PLC采用Compactlogix系列PLC。,通過各自槽架上的ControlNET通訊模塊1756-CNBR相連接(對于Compactlogix系列PLC,直接與CPU模塊1769-L35CR連接),通訊時如果A網出現故障系統可以自動切換到B,無需人工設置。為保證信號的穩定和介質的抗干擾性,在有高電壓及大電流的區段(PLC4至PLC7,PLC7至PLC3)選用光纖作為網絡介質。在PLC3、PLC4、PLC7之間通過6套光纖適配器1786-RPA和光纖轉發器1786-RPFM實現ControlNET同軸電纜與光纖的轉接。
各主站的上位機通過以太網連接。各主站配置一臺光纖收發器,并通過集線器與PLC背板上的以太網通訊模塊連接1756-ENBT,同時連接上位機。為保證整個系統的穩定及滿足增加客戶端需求的可能,在中控室設置一臺光纖接口交換機,與各站點上位機連接,并連接位于中控室的兩臺服務器。
在PLC2處理器下掛的I/O機架以及PLC1、 PLC3A-H的觸摸屏與控制器之間通訊同樣采用了ControlNET網絡冗余,保證通訊的可靠性。
中控室與黃壁莊取水口PLC采用DATA-LINC的SRM6100無線通訊產品交換數據。
以太網網絡通訊速率為10/100M自適應,ControlNET網的通訊速度為5M/S,Controllogix和Compactlogix系列全采用CIP協議,該協議可以在以太網和ControlNET網上無縫路由,并且傳輸速度不會受節點的影響,時時保持5m/s的傳輸速度。圖2、3分別示出設備的安裝現場照片。
圖2 泵房PLC設備安裝現場
圖3 濾池PLC設備安裝現場
3.2控制系統軟件
中控室是整個控制網絡的核心,中控室可以對各個站點(加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站)進行控制和操作,同時加藥間、脫水間、濾站、泵房、配電室、管理站可以在自己的控制室控制所屬范圍內的設備。
整個控制系統采用RSView SE的服務器-客戶端的分布式應用,中控室設置兩臺HMI服務器,每臺HMI服務器配置雙以太網卡,分別用于與HMI客戶端和ControllogixPLC進行通訊,HMI服務器采用DELL商用服務器,安裝 Windows 2003 或者Windows 2000 Sever操作系統。圖4為采用RSView SE編制的人機交互界面。
圖4 采用RSView SE編制的人機交互界面
三臺HMI客戶端位于加藥間、濾站、泵房,用于從HMI服務器獲得信息或向HMI服務器寫信息,在HMI服務器中斷后不需要重起RSView SE客戶端軟件,可以繼續使用系統。三臺HMI客戶端采用DELL工控機,安裝 Windows XP或者Windows 2000操作系統。
3.3控制系統功能
(1)現場數據采集與保存
對現場水質檢測儀表、各種計量儀表的數據進行定時采集,并把它們保存到創建的SQL SERVER數據庫中。
(2)現場設備就地與遠程控制
現場設備分就地與遠程控制兩種控制模式,就地控制由各站點工作人員現場控制設備的啟停,遠程控制由中控室人員通過屏幕操作控制或由PLC程序順序執行控制設備。
(3)送水泵恒壓供水
送水泵站有3臺定速泵,3臺變頻調速泵。自動控制狀態下,PLC 根據設定的出水壓力,自動調節變頻器的輸出頻率,從而控制變頻泵的速度,達到節能降耗的目的,實現恒壓供水。這是此次改造的亮點,利用Compactlogix產品的自身功能特點,替換了該廠花費幾十萬元附加配置的龐大設備,不僅美化了車間環境,而且比改造前節約近30%的電能損耗,受到水廠領導和廣大職工的好評,具有良好的推廣價值。
(4)實時數據查詢與分析
利用RSView SE軟件對一些需要查詢歷史數據的參數繪制曲線圖,數據定時采集,在線存儲,記錄周期可調,按一定的周期采樣,數據采用先入先出的保留形式,保存一個月
(5)畫面顯示
各站點計算機顯示的畫面有水廠工藝流程總圖、各PLC控制流程分畫面、高壓配電監控畫面、設備操作畫面、曲線圖、調用菜單畫面、報警畫面、報表畫面。工作通過調用這些畫面可以全面地了解水廠的運行情況,并且很方便地對設備操作。
(6)報警功能
在任何時間和在任何顯示頁面均能在畫面頂部顯示出報警信息,包括報警內容、報警時間、報警地點。報警按級別高低分為三級,用紅、黃、綠不同的顏色表示,并通過各自PLC柜的蜂鳴器給予聲音報警,提醒工作人員迅速查看報警內容并找故障點。
(7)報表功能
本系統輸出的報表有以下三種,即輸水工藝參數日報表、輸水工藝參數月報表、水廠工藝參數年報表。
4結束語
目前該系統已運行一年多,由于它有較高的可靠性、穩定性、以及靈活的可擴展功能,其性能完全能滿足運行要求,對水廠的安全運行、提高供水質量、節能降耗、優化管理等方面起到了至關重要的作用。
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