摘要:利用觸摸屏、PLC 等自動控制系統技術平臺,根據生產工藝操作流程,改造現有的電控系統,對單片機控制進行PLC改造,提高運行的穩定性,對LED顯示面板進行人機界面改造,方便監控及參數修改,滿足現代工業生產的需要。
數控沖孔送料機是壓制金屬板材的專用設備。適用于壓制鋼板等金屬材料。電氣自動控制電腦部分原采用原廠產的單片機專用控制器(目前制造廠家已不再生產);集控制、顯示、參數設置于一身;市場上不易采購。
二、改造理由:
隨著使用年限的增加,車間里高溫及灰塵的生產環境,使得主控制電腦出現接插件老化、接觸不良和線路板被腐蝕嚴重及參數易丟失、死機的現象。易造成控制動作失常,信號失真,影響到定時、動作控制器件的正常工作(或造成損壞);另一方面,顯示器要求輸入參數多,操作步驟繁瑣,顯示不直觀設備維修量較大,電腦備件國內無處購買,影響生產進度。較難滿足現代工業生產的需要。
針對上述種種不利因素,我們提出了相應的改造方案,使用比較先進的技術平臺-----通用型可編程序邏輯控制器(PLC)系列及人機界面(觸摸屏)產品替換原有的單片機專用控制電腦。
三、系統構成:
此設備傳動部分運行較為正常且基本完好,因此改進原則是不需對傳動部分做出改進,只對原電氣電腦自動控制部分進行改造。重新設計制圖,按壓制工藝特點編制相應的應用程序。選用通用PLC、觸摸屏系列系統地完成此設備人機對話和自動控制的替換。
控制指令由系統觸摸屏集中操作,系統通過操作員指令輸出控制信號。
四、主要技術特點:
所需應用程序根據工藝操作要求經在線調試修改完善,已使得機器穩定性好,使得機器自動化程度提高,性能穩定可靠,功能增強,操作簡便直觀,降低了勞動強度,大大提高了生產效率。減少操作步驟,無需輸入參數,能使操作人員較快熟悉并熟練操作機器。可實時按工藝要求改進或增加實用功能,備件易購。系統集成度高,電氣結構簡單直觀易查。降低了故障發生率。
五、主要功能:
1、全中文觸摸人機界面,且操作簡便,視窗友好直觀。
2、機器手動、自動狀態選擇。
3、時間,動作狀態實時顯示。
4、產量實時記錄顯示功能。
5、功能控制鈕統一集中于觸摸屏之上,方便操作。
六、操作過程
開機畫面顯示有手動/自動/微調等按鈕。速度設定有手動/自動/微調速度,當選擇手動時設備XY軸動作指令由電控箱按鈕操作,若同時使用微調按鈕,動作速度為微調速度。一般情況下微調速度應低于手動速度,XY軸=0按鈕可指令目前設備原點,原點回歸為設備自動回原點,沖床OFF/ON為手動沖床動作;當選擇自動時,手動按鈕微調按鈕自動復位,速度由自動速度指定,此時設備屬于自動狀態,XY軸=0沖床OFF/ON按鈕及原點回歸按鈕功能失效。按第一次沖床按鈕為自動開始第一次沖床不動作,反之則不限制自動第一次的沖床動作。動作模擬為自動狀態時需要調試自動程序動作的運行狀況,此功能啟用時沖床不動作,其他動作將按自動程序運行。自動暫停為在自動程序運行時若使用自動暫停,設備將停止動作。關閉自動暫停則設備進行下一步動作。
P1
程序使用:系統可存儲1-15種自動程序,當選擇程序編號后工件編號即顯示在程序號后面。
畫面選擇:按自動狀態按鈕畫面跳轉到P2,P2畫面為自動狀態程序運行的數據,實時顯示運行的步位及次數。若在此畫面修改程序參數,設備動作將被修改但不存儲在程序存儲器上,關掉電源不保持數據。開機將調用程序使用的程序號上的數據;
P2
按參數查詢畫面跳轉到P3。
P3-----------------------------
P3畫面為自動程序使用的內存數據,可以修改和保存;需要修改程序應在程序查詢按鈕關的狀態(顯示綠色),修改完參數后要確
認修改。則參數下載到系統存儲器,即修改成功。
程序參數定義:
1,XY軸位置即當前步電機要動作的長度。
2,次數設定為當前步要動作的次數;
3,步號設定為當前步動作后若次數未到達則將跳轉目標步。
4,若次數到達則當前步自動向下一級跳轉。
5,若X=0 Y=0 次數=0 步號=0 ,當自動運行到此步參數時系統將認為沖孔完成,等待設定時間(P1)后將自動回原點。等待下一個工件的動作。
|