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      中國自動(dòng)化學(xué)會(huì)專家咨詢工作委員會(huì)指定宣傳媒體
      新聞詳情

      機(jī)械手代工也存在問題

      http://www.kblhh.cn 2009-09-23 16:43 來源:中華工控網(wǎng)報(bào)道

        編者語:機(jī)械手雖然能代替人工操作,大大改善工人的勞動(dòng)條件,將操作工人從繁重、單調(diào)的工作環(huán)境中解放出來,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。但是相對(duì)人的思維邏輯,如果機(jī)械手的邏輯時(shí)間設(shè)計(jì)不合理,也會(huì)造成生產(chǎn)延誤與浪費(fèi)。

         機(jī)械手作為近代自動(dòng)控制領(lǐng)域中的一項(xiàng)新技術(shù),已成為現(xiàn)代機(jī)械制造生產(chǎn)系統(tǒng)中的一個(gè)重要組成部分。機(jī)械手的迅速發(fā)展源于它的積極作用日益為人們所認(rèn)識(shí):首先,它能部分地代替人工操作,大大改善工人的勞動(dòng)條件;其次,它能按照生產(chǎn)工藝要求,遵循一定的程序、時(shí)間和位置來完成工件的傳輸和裝配,顯著地提高勞動(dòng)生產(chǎn)率,加快實(shí)現(xiàn)工業(yè)生產(chǎn)機(jī)械化和自動(dòng)化的步伐。為了滿足曲軸加工線的大批量生產(chǎn),并實(shí)現(xiàn)在規(guī)定生產(chǎn)節(jié)拍內(nèi),準(zhǔn)確地完成設(shè)備機(jī)床的上下料,上汽通用五菱汽車股份有限公司引進(jìn)了德國某公司生產(chǎn)的上下料輸送裝置機(jī)械手。通過對(duì)此上下料機(jī)械手系統(tǒng)的驗(yàn)收,并結(jié)合其在正式生產(chǎn)運(yùn)行的PMC統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。

        運(yùn)用機(jī)械手對(duì)OP70多砂輪磨床和OP80雙砂輪磨床進(jìn)行上下料,在OP70與OP80之間用Buffer 2來進(jìn)行緩沖,以緩沖可能由于OP70磨床磨削主軸頸過快及OP80磨削連桿頸過慢導(dǎo)致的過多曲軸。采用機(jī)械手進(jìn)行上下料,原本可以大大提高生產(chǎn)效率,進(jìn)而滿足最初設(shè)計(jì)的生產(chǎn)綱領(lǐng)需求。在不考慮其他任何停機(jī)因素的情況下,該工位每個(gè)班(7.5h)理論可完成562件。

        然而,在正式投產(chǎn)后發(fā)現(xiàn),機(jī)械手并沒有達(dá)到最初的設(shè)計(jì)要求?,F(xiàn)在OP70的單臺(tái)加工循環(huán)時(shí)間為68s,機(jī)械手上料時(shí)間為12s,合計(jì)80s;工位合計(jì)循環(huán)時(shí)間為40s;該工位每加工10件零件需要花80s來對(duì)砂輪進(jìn)行一次修整,圖2為機(jī)械手的邏輯時(shí)間。在實(shí)際運(yùn)行時(shí)發(fā)現(xiàn),機(jī)械手在機(jī)床和緩沖Buffer 2上出現(xiàn)了一些問題:當(dāng)OP70磨床當(dāng)中有一臺(tái)機(jī)床需要修整一次砂輪,線上的Buffer 2中有零件,Buffer 2上面的shift unit上沒有零件,本來機(jī)械手應(yīng)該從Buffer 2緩沖區(qū)上取料到shift unit上,以滿足下道工序OP80機(jī)床的加工。但是機(jī)械手并沒有進(jìn)行這步動(dòng)作,而是回到OP70機(jī)床前面的shift unit去取料,并停留在OP70機(jī)床上方等待機(jī)床修整完砂輪,給機(jī)床送完料后,再到Buffer 2緩沖區(qū)當(dāng)中取料給Buffer 2上的shift unit,然后OP80上的機(jī)械手從shift unit上拿料到OP80磨床加工,這樣會(huì)造成后工序缺了一件料,影響生產(chǎn)線速。按照每天3班,251個(gè)工作日來算,一個(gè)班會(huì)少生產(chǎn)56件,每年至少減少生產(chǎn)56×3×251=42 168根曲軸。機(jī)械手在機(jī)床上方的等待問題會(huì)對(duì)我們的產(chǎn)能造成很大的損失。

        機(jī)械手雖然能代替人工操作,大大改善工人的勞動(dòng)條件,將操作工人從繁重、單調(diào)的工作環(huán)境中解放出來,提高勞動(dòng)生產(chǎn)效率。但是相對(duì)人的思維邏輯,如果機(jī)械手的邏輯時(shí)間設(shè)計(jì)不合理,也會(huì)造成生產(chǎn)延誤與浪費(fèi)。要找到最優(yōu)的生產(chǎn)時(shí)間,需要經(jīng)過生產(chǎn)實(shí)踐的驗(yàn)證和摸索,對(duì)生產(chǎn)中影響到生產(chǎn)效率的幾個(gè)瓶頸工位進(jìn)行分析,并制定可行性方案,從而實(shí)現(xiàn)曲軸線生產(chǎn)的產(chǎn)能最大化。

         對(duì)曲軸線機(jī)械手與設(shè)備上、下料之間的邏輯時(shí)間進(jìn)行研究和分析,并根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)狀況分析曲軸線上的機(jī)械手在機(jī)床設(shè)備之間上下料和清空Buffer之間的邏輯關(guān)系,可找出能滿足實(shí)際生產(chǎn)的最優(yōu)生產(chǎn)節(jié)拍,避免機(jī)械手不必要的等待時(shí)間。

        

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